導軌副的常見故障與排除

導軌副的常見故障與排除

基本介紹

  • 中文名:導軌副的常見故障與排除
  • 處理過程:故障明顯在機械結構部分
  • 故障現象:臥式加工中心採用直線滾動導軌
  • Z軸反向間隙:0.008mm
實例分析1,實例分析2,實例分析3,

實例分析1

導軌副平行度超差,導致工作檯移動過程中產生機械干涉和阻力大的故障實例分析。
1)故障現象:VX650/50臥式加工中心(FANUC 18iMA系統)採用直線滾動導軌,安裝後用扳手轉動滾珠絲槓進行手感檢查,發現工作檯X軸移動過程中產生明顯的機械干涉故障,運動阻力很大。
2)分析及處理過程:故障明顯在機械結構部分。

實例分析2

導軌副平行度超差,導致工具機定位精度不合格的故障實例分析。
1)故障現象:HS630/800立式加工中心(FANUC 18iMB系統)運行時,工作檯Y軸位移接近行程終端過程中,滾珠絲槓副的反向間隙明顯增大,工具機定位精度不合格。
2)分析及處理過程:拆卸Y軸伺服電動機與滾珠絲槓間的彈性聯軸器,用扳手轉動滾珠絲槓進行手感檢查,發現工作檯Y軸位移接近行程終端時,感覺到阻力明顯增加,由此可判斷故障部位在Y軸絲槓副與導軌副的傳動鏈一側。

實例分析3

因導軌鑲條過松,導致工具機X軸反向間隙過大的故障實例分析。
1)故障現象:CK6142臥式數控車床(FANUC Oi MateTC系統)自動加工過程中,從直線到圓弧時接刀處出現明顯的加工痕跡(見圖5-26)。
2)分析及處理過程:用指示表分別對車床的Z軸和X軸反向間隙進行檢測,Z軸反向間隙為0.008mm,X軸為0.08mm。由此確定故障原因是X軸間隙過大。

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們