鑿岩台車液壓系統故障探析

鑿岩台車液壓系統故障探析又稱“鑽孔台車”,是一種岩層鑽孔設備,主要用於隧道施工。

基本介紹

  • 中文名:鑿岩台車液壓系統故障探析
  • 別名:鑽孔台車
  • 設備類型:岩層鑽孔
  • 運用地點:隧道施工
鑿岩台車我公司1993年引進第一台NH178型鑿岩台車,該台車具有液壓控制、氣路控制、電路控制、水路控制、系統複雜等特點,在隧道作業中起到關鍵作用。本文結合工作實踐,就NH178鑿岩台車的液壓系統故障原因進行分析。NH178台車的液壓系統故障,按故障原因可分為:前期故障,使用性故障和油材料選用不當引起的故障;按故障現象又可分為:系統失控、系統漏油和液壓油溫高等故障。找到了故障原因,各種問題也就迎刃而解了。1 前期故障 前期故障,即由於設計不周密等引起的故障,主要反映在以下幾個方面:1.1 新車無法定位 新車剛到位時,鑽臂端千斤頂支腿控制採用左端橫向縱向聯動,右端橫向和縱向聯動,聯動的支腿油缸同時伸出同時縮回。這樣,定位時,當縱向支腿觸地後,系統壓力油通過安全閥卸壓回油,定位操作被迫中止。將聯動方式改為:左右端的橫向聯動和左右端的縱向聯動,或者改變聯動控制為單獨控制,鑿岩台車都可以實現定位。1.2 安全閥靈敏度不高,引起故障 定位系統鑽臂端千斤頂支腿可縱向伸縮,也可橫向伸縮,正確的定位方法是:鑽孔前先橫向伸出,後縱向伸出,鑽孔完成後,先縱向縮回後橫向縮回。如果操作順序有誤,由於定位系統所依的安全閥靈敏度不高,就會使得定位壓力驟增時,出現使用初期的“定位爆管、漏油”等故障,既浪費,又耽誤隧道作業時間。1.3 誤操作引起的故障 雖然定位泵停止了工作,但定位系統仍有壓力,如果誤碰或誤操作控制手柄,將可能產生故障,甚至造成事故。只要對液壓系統進行適當改進,就可實現誤操作過載保護,在爆管前泄油,定位系統得到保護,並可提高台車鑽孔時定位系統的可靠性,消除事故隱患。1.4 壓力油路過濾系統不完善引起的故障 由於NH178鑿岩台車壓力油路過濾系統的原理是當過濾器堵塞時,壓力油不回油箱,而是繼續進入系統。這樣就很容易引起系統失控,使用初期常出現的推進油缸失控就是這個原因。對壓力油路過濾系統改進即可減少系統失控故障。2 使用性故障 使用性故障就是使用過程中不熟悉設備的工作原理,使用不當,設備常常帶病工作,使得設備長期失去許多應有的安全保護措施,智慧型控制功能不完善引起的故障。故障出現後,對設備損害很大,常見的使用性故障有:2.1 水路引起的故障 蓄水池等水源不乾淨,機內水濾網就會堵塞破損,如不及時檢查更換,砂石進入後會引起增壓水泵葉片打碎或加速磨損,這樣,工作水壓下降,水控氣閥打不開,全車氣路控制部分不能工作。如果想繼續工作,就必須改變氣路,拔掉N8氣管,使得氣路不受水壓控制,台車低水壓工作。由於水控氣閥不動作,斷水時就不能停鑽,必然發生卡釺,旋轉馬達受阻,油壓急劇升高,這時,防卡釺閥再不動作,就不能泄壓回油,定會發生鑽桿鑽頭卡死,液壓油管破裂,系統漏油或油溫升高現象。水路中,液壓油散熱器循環不良也會引起油溫高。2.2 壓力表損環引起的故障 九路壓力表分別對三個臂的防卡釺壓力、定位壓力、推進返回壓力起著監測作用,三個衝擊壓力表可以監測三個臂的衝擊壓力,如果這些壓力表損壞後不及時更換,就會出現下述問題:(1)由於液壓元件磨損,壓力油泄漏,使得液壓系統失去控制,不能正常工作;(2)或者為了工作盲目調高壓力,就會經常出現油管爆裂、漏油。在現場發現:三個臂的推進壓力為正常壓力的1.2-1.5倍;三個臂的推進返回壓力為正常壓力的2-2.5倍;三個臂的衝擊壓力也偏高;防卡釺沒能協調工作,初卡釺時不返回,經常爆管、漏油,這些都是壓力表損壞後,調高壓力,勉強工作造成的故障。同時,這也是鑽頭、鑽桿超耗的原因之一。2.3 回油系統故障 回油過濾器在回油系統中起過濾雜質和散熱冷卻作用。回油過濾器的工作情況通過感應器傳到配電櫃的報警電路,回油警示燈亮時,提示更換回油過濾器。如果由於感應器損壞,又不及時更換,回油過濾器的工作情況就會惡化。首先是堵塞引起回油壓力增高、散熱差,再不更換回油過濾器,就會引發液壓元件磨損泄漏,液壓管路爆裂。2.4 電路引起的故障 鑿岩台車採用高壓供電,低壓控制。電路出現故障後勉強工作就會失去平衡,電器元件發熱間接影響液壓油溫,如充電器損壞不修理就會引起控制變壓器發熱,而脈衝發生器損壞就會引起潤滑油不工作,磨損鑿岩機,引起漏油、升溫。3 油料選用不當引起的液壓系統故障 液壓油、液壓油管在鑿

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