綜合焦比

綜合焦比

綜合焦比即高爐生產每噸鐵水所消耗的焦炭、煤粉、重油等燃料燃料所折合成的焦炭數量。煤粉按0.8係數折算,重油按1.2折算,單位為kg/t。

基本介紹

  • 中文名:綜合焦比
  • 外文名:The comprehensive coke ratio
  • 單位:kg/t
  • 煤粉:0.8係數
  • 重油:1.2折
  • 學科:冶金工程
簡介,影響因素,攻關措施,總結,

簡介

在國內外經濟下滑、鋼鐵需求減弱、國內產能釋放,利潤空間急劇下降、成本及效益壓力劇增的嚴峻形勢下,2012 年1 ~ 6 月唐山國豐一煉鐵廠綜合焦比完成543.6 kg /t、二煉鐵廠綜合焦比完成546.54kg /t,與國內先進指標相比存在40 ~ 50 ㎏ /t 的差距。為挖掘潛力降成本,開展了降低綜合焦比的工藝攻關。

影響因素

在煉鐵過程中,影響綜合焦比的因素包括入爐品位、礦耗、冶煉強度和渣量。精料是高爐降低綜合和焦比的基礎,確定合理的操作制度是重要手段,操作者嚴格執行工藝紀律,提高操作水平是關鍵。

攻關措施

1 改善燒結礦冶金性能
(1) 在保證入爐燒結礦配比的前提下,控制燒結礦的R2在1. 85 ~ 1.95、FeO 含量8% ~ 9.5%的水平。
(2) 結合物料基礎特性進行燒結結構配比最佳化,改善燒結礦的液相形成效果。
(3) 對燒結用輔料白灰、石灰石的配比進行成本、消耗及對礦質影響綜合測算,得出輔料結構。
(4) 現場跟蹤配比結構的執行情況。
(5) 每周對高爐入爐有害元素的負荷進行分析測算,持續關注原料成分中Mn、P、Ti、Cr、Ni、Cu、K、Na、Zn 等元素對入爐負荷的影響。並結合實際生產情況適當調整相應原料結構配比量。
( 6) 做冶金性能試驗,關注整體燒結礦冶金性能的變化趨勢,為生產廠及時提供參考數據。
2 最佳化燒結成品礦的粒度組成
( 1) 將燒結二次冷篩篩板由原來間隙為20 mm的全部更換成間隙為16 mm,並將部分間隙10 mm的篩板更換為8 mm,使進入高爐的燒結礦的成品整粒效果有所改善。燒結礦粒度組成中8 ~ 16 mm 的整粒量提高1.5% ~ 2%,燒結礦的粒度更加均勻,有利於改善高爐塊狀帶的透氣性,提高煤氣利用效果。
( 2) 將燒結機上鋪底料的厚度由原來的80mm調整為65 mm,保證燒結過程透氣性,同時對燒結機篦條的影響基本等同。降低了鋪底料的用量,使燒結礦的成品率升高1.5%。
3 最佳化入爐料的結構
球團礦冶金性能優於進口塊礦,但受國內礦粉市場因素的影響,內粉生產球團礦成本升高。與國內院校合作對外粉的基礎性能、成球制粒效果、焙燒球團礦的基本工藝技術、生產操作條件進行了全面試驗研究。目前巴西球團粉、烏克蘭粉生產的球團礦的成分、粒度、強度指標完全滿足了高爐生產的要求,對高爐穩定配加球團礦,提高入爐品位有著積極的意義。
4 物料平衡與熱平衡計算
通過計算找出了高爐外部熱損失占總熱量的10% ~ 12%,煤氣帶走熱量占總熱量的7% ~ 9%。為降低綜合焦比工藝攻關指明了方向。
5 利用渣相圖確定合理的爐渣成分Al2O3
含量15% 的CaO - MgO - SiO2。在現有原燃料條件下,合理的爐渣成分: MgO 10% ~ 11%,Al2O3 14% ~ 15%,R2在1.20 左右,R4在1.0 左右。儘量減少高爐渣中Al2O3含量,使其控制在15%以下。
6 套用模擬試驗裝置研究高爐原料的透氣性
由高爐裝料制度決定的爐料在爐內的分布對高爐的煤氣流分布、煤氣利用、高爐順行和長壽有很大的作用,直接影響著高爐產量。
通過試驗研究礦批大小與高爐透氣性的關係,高爐上部調劑,採取大礦批、大礦角、大角差,保證中心氣流。
7 制定合理的迴旋區長度、面積,活躍爐缸
以1 780 高爐為例,當實際風溫為1228 ℃,風量為3400 m3 /min,風壓為379 kPa,風口面積為0.288 4 m2。計算出風口迴旋區長度為1.13 m,高度為0.58 m,風口迴旋區面積為30.52 m2,風口迴旋區面積與爐缸面積之比為0.41。通過查閱文獻,迴旋區深度應控制在1.2 m,風口迴旋區面積與爐缸面積之比應控制在0.43。可知高爐的迴旋區深度比較淺,迴旋區面積較小。為此利用檢修的機會通過採取縮小風口面積到0.2801 m2,加長風口長度到530 mm,提高了迴旋區深度和面積。
8 最佳化送風口面積和風口小套長度
(1)風速計算
2012 年8 月18 日檢修前,7 # 高爐風溫為1 228 ℃,風量為3 400 m3 /min,風壓為379 kPa,頂壓為210 kPa,頂溫178 ℃,6 個風口直徑為Φ 115mm,20 個風口直徑為Φ 120 mm,風口面積為0. 288 4 m2。
通過計算: 7#高爐標準風速190 m /s; 實際風速220 m /s。從生產狀況來看,高爐爐缸不活躍,中心打不開,煤氣利用率低,爐頂煤氣中CO2含量平均在17% ~ 18%。利用8 月18 日檢修的機會,7#高爐將風口調整為15 個直徑為Φ 115 mm, 11 個Φ 120mm 的風口。風口面積為0. 280 1 m2。
8 月18 日檢修後7#高爐風溫為1 240 ℃,風量為3 343 m3 /min,風壓為376 kPa,頂壓為210 kPa,爐頂溫度190 ℃。
通過計算: 標準風速為199 m /s,實際風速234m /s,比檢修前提高了約10 m /s,吹透高爐中心,爐缸比較活躍,穩定煤氣流速,提高煤氣利用率。爐頂煤氣中CO2含量平均在18. 8%,最好時達到19. 5%。
(2)提高鼓風動能
風口調整前鼓風動能為7 449 kg ( f) ·m /s; 風口調整後鼓風動能為8 135 kg( f) ·m /s,鼓風動能較以前有所提高。
(3)加長風口小套長度
1#1780 高爐在11 月8 日檢修時,將風口小套長度由480 mm 全部換成530 mm,加長了風口長度,有利於高爐發展中心,提高迴旋區長度和面積,提高煤氣利用率。

總結

(1) 通過燒結杯實驗、現場工藝跟蹤、冶金性能試驗、物料試驗,對配料結構進行最佳化、確定FeO、R2控制範圍,穩定了燒結礦的粉化指數RDI + 3.15、改善了燒結礦的還原性RI。
(2) 燒結鋪底料和全外粉生產球團礦,最佳化了燒結礦的粒度組成、爐料結構,提高了入爐品位。
(3) 通過物料平衡與熱平衡計算,找出在高爐冶煉過程中物質與熱量的來源與去向,為降低綜合焦比指明了方向。
(4) 利用渣相圖分析,爐料透氣性模擬試驗,風速、鼓風動能、迴旋區長度、迴旋區面積計算,對爐渣制度、裝料制度、送風制度進行了最佳化。
(5) 通過工藝攻關, 2012 年12 月份比上半年最好月份綜合焦比下降了27. 05 kg /t。

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