終點碳

終點碳

終點碳的判斷是指在現代化的轉爐,通過付槍檢測或爐內取樣進行快速分析,可以準確地控制終點。從生產的鋼種、合金消耗和產品質量上看,提高終點碳含量適合生產實際和經濟效益要求。特別是在當前鋼鐵企業競爭激烈,為達到降本提質,謀求最高效益的形勢下,提高終點碳含量攻關是一項的重要工藝舉措。

基本介紹

  • 中文名:終點碳
  • 外文名:At the end of the carbon
  • 學科:冶金工程
  • 領域:冶煉
  • 目標:提高終點碳含量
  • 套用:現代化的轉爐
簡介,保證拉碳準確,可行性分析,提高終點碳的方法,實施效果及存在問題,總結,

簡介

為降低煉鋼過程成本,通過對現有原料條件、工藝配置和操作水平進行分析,決定提高轉爐終點碳含量,以便降低鋼鐵料、合金以及耐材消耗、減少鋼中夾渣物含量,並對提高產品質量具有明顯效果。
轉爐終點碳控制方式為“一拉到底”的操作模式,終點碳含量控制在0.04%~0.08%,雖然鋼坯成品成分相對穩定,但鋼鐵料耗、合金消耗居高不下,導致鋼坯軋製成材後成本較周邊企業偏高70~80元/噸材。從生產的鋼種、合金消耗和產品質量上看,提高終點碳含量適合生產實際和經濟效益要求。特別是在當前鋼鐵企業競爭激烈,為達到降本提質,謀求最高效益的形勢下,提高終點碳含量攻關是一項的重要工藝舉措。

保證拉碳準確

保證拉碳準確,避免過低量的碳,然後補加碳粉或SiC來增碳,從而降低鋼中的氧含量。加入碳粉或碳化矽時,不要將碳粉或碳化矽一次性加入包底,以防被鋼包底部渣子裹住,鋼水翻入後,不能及時反應,待到溫度達到碳氧反應條件後,急劇反應,另外,在鋼包水中不能自動開澆,用氧氣燒眼引流時,大量的氧氣進入鋼包中,打破鋼包內原有的平衡,鋼包內原有存在的大量氣體,在外界因素的導致下,突然反應而導致大噴。
鋼包要潔淨,以防鋼水注入鋼包前期溫度過底,碳粉或碳化矽與鋼中氧不反應,待溫度升高后,突然反應造成大噴。爐前要加強吹氬攪拌,通過吹氬,來均勻鋼水成份、溫度,確保氣體和夾雜物上浮,保證吹氬時間大於3min,吹氬壓力保證鋼包內鋼水微微浮起為最佳,鋼水翻花太大,鋼包內鋼水渣層被破壞,鋼水吸氣,使鋼水二次氧化,鋼水不翻花,吹氬攪拌效果不好,達不到去氣去夾雜的效果。
加強終脫氧力度,凡終點碳低於0.05%個時,應加大矽鋁鋇量用,將矽鋁鋇用量提高到0.5~1kg/t。

可行性分析

提高轉爐終點碳含量後,鋼中氧含量大幅降低(目前轉爐終點C-O積波動範圍為0.0026~0.0032),與之成正比關係的鋼渣中Σ(FeO 含量降低,根據磷的分配係數Lp=C/(FeO)5(CaO)4,將會造成終點磷含量的上升。提高轉爐脫磷能力是終點碳提高后需要解決的一項關鍵操作內容。
(1)鐵水磷含量較低,對提高終點碳非常有利;項目實施前成品磷含量平均為0.027%,上限要求小於0.045%,富餘量較大。鐵水Si、S 雖然波動較大,Si低和S高出現的幾率較小,可以根據鐵水條件選擇性進行高拉碳操作。
(2)目前使用白灰全部為活性白灰,由天鐵集團石礦分廠供應,活性度高和塊度適中,有利於前期快速成渣。
(3)轉爐平台配備CS儀、直讀光譜各1台,可以對終點C、S、P進行快速分析。在控制白灰消耗的同時,可以為生產提供準確的終點數據,防止非正常爐次化學成分出格。
(4)隨著生產節奏的加快,出鋼溫度下降5~10℃,平均出鋼溫度(HRB400)為1687 ℃,有利於提高終點碳後磷的控制。
(5)職工操作水平逐步提升,已具備過程溫度、爐渣合理控制以及終點準確判斷的水平,對提高終點碳創造了有力的基礎條件。
分析以上條件,認為提高終點碳具有可行性。

提高終點碳的方法

(1)終點拉碳目標要求0.09%~0.13%,考慮到生產節奏,採取一次拉法,循序漸進,總結經驗逐步提高。終點碳一是取餅樣觀察判斷,並結合光譜或CS 儀分析,鐵水磷波動時同時對磷進行化驗分析。
(2)適合提高終點碳的鐵水條件:Si≥0.35%,Mn≤0.35%,P≤0.110%,S≤0.050%。為保證終點成分一次符合出鋼要求和終渣符合濺渣條件,減少補吹,對不符合要求的鐵水仍採取一拉到底的操作方法。
(3)合理配比廢鋼,以鐵礦石作為冷料進行溫度調節,並作為化渣劑調整爐渣的流動性。
(4)槍位控控制要保證前期早化渣、化好渣,中期控制返乾,後期爐渣化透,過程均勻升溫,終點降槍拉碳不小於30s。
(5)制訂激勵政策,引導操作工提高終點碳的積極性,並在實踐中不斷摸索總結,使一次倒爐終點碳相對穩定。

實施效果及存在問題

通過對終點C≤0.08%和≥0.09%各個爐次同期冶煉條件下終點磷進行對比,以及渣樣FeO含量進行比較。
終點碳提高后爐渣氧化性降低,(FeO)含量降低2.89%,渣中鐵的損失減少;終點磷有上升趨勢,但在可控範圍之內(出鋼要求≤0.030%);由於終點碳的提高和渣中(FeO)含量的降低,渣中(MnO)被還原,余錳略有升高(0.013%)。
按鋼液中C-O積的關係計算,提高終點碳後鋼中自由氧含量大幅降低,當C≥0.09%時,氧含量低於350×10。由於終點碳提高,鋼液、鋼渣氧化性降低,脫氧劑(SiC 增碳脫氧)使用量減少,合金吸收率提高,節約了合金用量。最好月份終點平均0.123%,65%SiC 消耗由原來5 kg/t 鋼下降到2.7kg/t 鋼,合金消耗下降0.47 kg。
由於鋼渣氧化性降低,粘度提高,濺渣護爐效果明顯提高。為保證爐渣合適的粘度,MgO 含量由原8%~10%,下調至6%~8%,白雲石用量下降約4kg/t 鋼。同時補爐耐材消耗也有不同程度下降。鋼水氧性降低,脫氧產生的夾渣物減少,鋼水流動性明顯提高,鋼材塑性得到改善,因夾渣物含量高,冷彎裂紋、脆斷現象近年來幾乎沒有發生。

總結

從總體看,在現有鐵水條件、工藝配置以及操作水平符合提高終點碳工藝操作。實施提高終點碳工藝攻關後,鋼鐵料耗、合金消耗等明顯降低,取得較好的經濟效益,適應現在企業形勢下小投入大產出的要求。

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