粗濾器

粗濾器

粗濾器用途是截留大型顆粒,替代一般的過濾器。當發動機工作時, 含有灰塵的空氣切向進入粗濾器, 灰塵產生會離心力, 在離心力的作用下,雜質粒子運動到粗濾器外圓內壁並通過排塵閥排出。

基本介紹

  • 中文名:粗濾器
  • 外文名:Strainer
  • 用途:截留大型顆粒
  • 替代:一般的過濾器
  • 原理:離心力
  • 雜質粒子:通過排塵閥排出
簡介,粗濾器的結構和工作原理,粗濾器改進過程,確定改進目標,粗濾器改進分析計算,總結,

簡介

汽車的進氣系統應當包含具有粗濾的功能粗濾器組件,粗濾器可以分離空氣中的大顆粒雜質並將其排出, 從而提高進入空氣濾清器的空氣品質,達到減少空氣濾芯維護周期和延長濾芯壽命得目的。
為了滿足更大功率發動機的需求,需要提高現有粗濾器的額定流量。本論文將對一種直通旋流式粗濾器進行改進, 新的粗濾器與原有結構相比,擁有更大的額定流量,而流阻和粗率效率與原狀態相比,相差不大。
Strainer( 粗濾器)主要只用於截留大型顆粒。大多數液壓系統在油箱進口到泵吸入口一系列的地方都有粗濾器。粗濾器用來替代一般的過濾器,因為一般的過濾器會發生阻塞,"餓壞“了泵(水或其他介質無法進入泵)。但由於粗濾器是裝在油箱內部,所以粗濾器的維護常常被忽視。當淤泥與質量重的塵土聚集在吸入口的粗濾器上,泵很快會發生氣蝕,極易發生運轉不靈。

粗濾器的結構和工作原理

1 粗濾器結構和各零件的功能
粗濾器包含螺旋葉輪、導向筒、粗濾器殼和排塵閥四個零件。
(1)螺旋葉輪:分離灰塵和空氣;
(2)導向筒:隔離灰塵,阻止灰塵進入粗濾器下游;
(3)粗濾器殼:固定螺旋葉輪和導向筒;
(4)排塵閥:排除灰塵。
2 工作原理
當發動機工作時, 含有灰塵的空氣切向進入粗濾器, 灰塵產生會離心力, 在離心力的作用下,雜質粒子運動到粗濾器外圓內壁並通過排塵閥排出。

粗濾器改進過程

確定改進目標

額定流量、流阻和粗率效率是粗濾器的三個重要性能指數。它們三者之間存在這樣的關係:額定流量越大,粗濾效率越高,而流阻會增加。根據三者關係和表1可以看出,這次改進的難點是如何限制流阻上升,保持原有粗率效率。

粗濾器改進分析計算

影響本粗濾器流阻和粗率效率的主要因素有:
粗濾器殼內徑(螺旋葉輪外徑) D, 螺旋葉輪中軸徑d1,導向筒進氣口徑d2,螺旋葉輪的有效高度h1,導向筒與螺旋葉輪的間距h2。
1、d2的確定
d2對與流阻和粗率效率的關係:d2越大,流阻越小,粗率效率越低;d2越小,流阻越大,粗率效率越高。d2在整個粗濾器中直接影響流阻的大小,因此,對於該參數我們主要從控制流阻的角度分析。由於流阻要求與原結構相同,因此兩個截面處的氣流速度應該不變。
2、d1和D的確定
螺旋葉輪的結構是制約粗濾器效率的最主要因素,因此d1和D的設計取值應從粗率效率角度考慮。
假定的葉輪中軸徑d1不變,通過改變D增加氣流的進氣通道。無論額定流量如何變化, 外界空氣中的灰塵粒子是不會變的,所以粒子產生的離心力可以不變。
設進氣口的原截面處流速為V前,雜質產生的離心力為F前;改進後的截面處流速為V後,灰塵產生的離心力為F後。
3、h1的確定
h1指的是螺旋葉輪的有效高度,h1越大則灰塵的路徑越長,分離的效果越好,但氣流在螺旋葉輪上產生的流阻也會越大。
為了確定該值的取值範圍,我們對係數a進行分析:當a小於某一數值時,部分小質量的灰塵還沒有被甩到粗濾器殼內壁,會隨空氣進入導向筒中間通道;當a大於某一數值時,大質量的灰塵已經全部沿粗濾器殼內壁旋轉,但氣流會繼續在螺旋葉輪的葉片間流動的行程越長,空氣產生的壁面摩擦阻力會越大(這種由於壁面摩擦造成的壓力損失在短行程範圍可以忽略)。
為此,我進行了這樣一個試驗:做成五個不同h1(h1=92、97、102、107、112)的螺旋葉輪,進行流阻和粗濾效率的對比。試驗結果表明:當92≤a≤112時,流阻和粗濾效率變化不大,因此可以設定a=1,則h1後=h1前=97mm。
4、h2的確定
h2的大小對粗濾器的粗率效率有很大的影響。
設計的要點是如何控制分離後的灰塵能夠正常地進入排塵閥。h2無論過大或者過小都會降低粗率效率。如果過大h2, 分離後的灰塵沿粗濾器殼的內壁旋轉向下運動,當運動到某一距離時,離心力逐漸減弱直至消失。這時,灰塵會與分離後潔淨的空氣會再次混合, 一起通過導向筒的內通道進入下游。
當h2過小時,通過螺旋葉輪的分離作用,灰塵與空氣分離並進入導向筒的外側,但是由於離心力的作用還存在,灰塵可能會沿導向筒的外壁向上旋轉運動,擾亂向下運動灰塵的軌跡,從而導致部分灰塵會在導向筒的進氣口處被吸入導向筒的內通道,並進入下游。
因此,h2不能通過計算地方法來確定,只能依靠CFD流場模擬分析或試驗室試驗取值。我們依據以上確定後的參數製作螺旋葉輪、導向筒和粗濾器殼,並完成裝配。通過改變h2的尺寸,測量數據。
可以看出,當h2=114mm時粗率效率最好,流阻也可以滿足要求。因此,我們取h2值為114mm。綜合以上設計過程,我們完成了粗濾器結構的改進,實現預想的目標。
5、進一步的改進
為了便於數值確定, 以上設計的結果是在d1不變的前提下進行的, 此時我們再談論一下參數d1對粗濾器的影響。如果該數值變化,有可能會產生更複雜的設計過程。為此我又測試了四種d1結構的螺旋葉輪。對該粗濾器反覆試驗得到:當d1前≤d1後≤αd1前(α為d2的前後比率)時,粗濾器的流阻和粗濾效率變化不大。此外,還需要特別指出的是,前後兩個螺旋葉輪中葉片的數量和螺旋升角是不變的。

總結

依據現有粗濾器參數,通過對截面流速和離心力的一系列分析和計算,將原有粗濾器的額定流量由600m3/h提升到960m3/h,且使改進後的粗濾器流阻和粗率效率沒有改變。可以認為是一種粗濾器結構改進的過程, 也可以看作是一種設計思路、設計方法。大家可參考本文提供的設計過程,將額定流量繼續提高或者降低。

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