定矽測頭

定矽測頭

鐵水快速定矽測頭,屬於測定材料的化學和物理性質來分析材料的技術領域。它是利用濃差電池原理來測定鐵液中矽含量的方法。

基本介紹

  • 中文名:定矽測頭
  • 外文名:siliconprobe
  • 斑點厚:2-3mm
  • 直徑為:2-3mm
  • 學科:冶金術語
  • 領域:冶煉
簡介,定矽兩頭的結構,現場測試,總結,

簡介

鐵水快速定矽測頭,屬於測定材料的化學和物理性質來分析材料的技術領域。它是利用濃差電池原理來測定鐵液中矽含量的方法。主要是在固體電介質表面增加均勻分布的輔助電極的斑點,材質為ZrSiO↓和ZrO↓,輔助電極的斑點厚2-3mm,直徑為2-3mm,占固體電介質表面的70-80%,其燒結溫度1550-1610℃,恆溫保持30-180分鐘。本發明結構簡單,易於操作,測定準確,快速,測成率和重現率高。
矽是生鐵的組成成分,也是高爐爐況的重要指標之一。在以爐外脫磷為主的新工藝中,為使脫磷處理經濟、圓滿地完成,在出鐵場須先將鐵水的矽濃度控制在允許的最佳限度內。在脫矽工藝中為保證鐵水中的碳和錳不過氧化,脫矽劑的加入速率應適當控制,以使至少60% 的氧優先同矽而不是同碳和錳反應。另外,在釩、鈦、鈮等復台礦的冶煉中為提高稀有元素的回收率,也必須先將鐵水中的矽先脫至台理的範圍內。
為同後續的冶煉工藝相適應, 提高脫矽劑的脫矽效率,在鐵水脫矽過程中必須隨時、隨地、準確地了解鐵水中的含矽量,以控制脫矽劑的投放量。然而鐵水中的矽濃度即使在出鐵過程中改變也是相當大的, 其變化幅度可達0.1~0.15wt 。目前, 煉鐵廠廣泛採用的化學和光譜分析法從取樣到鑑別要花費30~40min的時間,顯然是不能滿足生產要求。
我國鋼鐵企業對快速定矽要求非常迫切,但至今沒有哪家企業能實現,而且在本專題開始前也沒有文章報導對此進行過研製。國外研究過的方法眾多,但結果均不十分理想。其中熱電勢法定矽相對而言比較成熟, 但所需時間較長。在這種情況下,我們從理論上進行分析, 選擇了以ZrO2加ZrSiO4為輔助電極的測頭法作研製目標,在實驗室工作的基礎上到現場進行爐前測試,結果證明這種測頭的研製是成功的,它能在3~5s內測定出穩定的矽電動勢, 矽含量測定值與分析值偏差小於0.1wt% ,且測試成功率可達90%以上。此類測頭能滿足工業要求,可投入實際套用。

定矽兩頭的結構

電化學電池結構由ZrO2管、ZrO2 +ZrSiO4 輔助電極、Mo+MoO1參比電極及鉬金屬陶瓷迴路電極組成。
輔助電極材料ZrSiO4 按ZrO2-SiO2相圖由固相反應ZrO2+SiO2 )=ZrSiO4 合成,輔助電極由zrO2 和ZrSiO4 的混合糊狀物塗在ZrO2 管的外表面上製成。糊狀物小點覆蓋了ZrO2管大約60% ~70% 的外表面。這種為小點所覆蓋的管子先在室溫下乾燥,然後在1723K下焙燒24h,最終製成的就是緊密粘附於ZrO2管外表面的輔助電極zrO2+ZrSiO4 。
參比電極由Mo和MoO2 組成。迴路電極鉬金屬陶瓷由粉末冶金法製成,其具有良好的導電性及耐金屬渡腐蝕性。參比電極和迴路電極用鉬絲聯接。鉬絲分別被高溫水泥封固在ZrO2 管內的頂部和鉬金屬陶瓷棒端部,並在外面用陶瓷管套住,以避免測試時鉬絲裸露與鐵水接觸而造成剃試失敗。

現場測試

生產中的許多因素無法象實驗室里那樣精確控制,因此,有關該類測頭能否在現場中實際套用,目前國外還存在爭議,而國內無人對此進行過研製,因而本專題主要對現場測試進行了實驗。
(1)承德鋼鐵廠的測試結果及分析。
承德鋼鐵廠生鐵中矽含量較高,大部分在1wt 以上。除個別點外(測頭製作不當),矽測頭在該廠的測定結果與分析值基本吻合,平均偏差為±0.11wt 。
(2)在杭州鋼鐵廠的測試結果及分析。
杭州鋼鐵廠生鐵中矽含量較低,均在1wt 以下。測試操作正常時,測得的結果與實際矽濃度吻合得更好,兩者偏差小於0.1wt 。對矽含量為0.48 的鐵液,因測試時測頭被含矽量很高的爐渣蓋住,與電池平衡的是爐渣中的矽,因此,測得的結果比鐵液中的矽含量高。
杭州鋼鐵廠測得的測頭的應答時間為3s,且在鐵液中能穩定測試lmin甚至更長時間,直到測頭的高溫水泥封頭被鐵水衝散而破壞。將來測頭工業化組裝後,其測定時間可更長。

總結

研製的鐵水快速定矽測頭結構簡單、不需取樣、操作簡便,且應答時間短、解析度高、重現性好,在各種條件下均能準確測試。另外,利用現有的傳統氧感測器技術很容易開發出該類矽測頭,因此,這類矽測頭是目前最適宜、最便於開發和推廣的測頭。

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